控制電路電壓 :交流36V,直流18V
焊絲直徑:3-6mm
焊接速度:15~70m/h
其次是電源的選擇,我們選擇了ZXG--1000R型直流電源,著主要是考慮實際焊接時焊接電流的范圍、焊接速度和焊劑的類型,且為了獲得較大熔深,采用支流反極性。
電源、焊機確定后,最主要的問題就是對焊機的機械部分進行改造。
由于現在的MZ--1000型自動焊焊車行走機構只能進行直線行走,因此首先將直線行走該成曲線行走。具體改造內容如下:首先是小車行走輪。因行走輪是由行走電機驅動,經兩極蝸輪桿減速后,帶動車輪轉動。要使小車進行曲線運動,需將小車的一對車輪改裝成萬向輪,以保證小車沿曲線軌道行走。其次是軌道的設計、加工。考慮到極板沖壓后呈曲面狀態,則小車 的行走軌道也應固定在曲面支撐面上,且再曲面支撐兩面各加工一個軌道,凸面軌道用于焊接外口,凹面軌道用于焊接內口。軌道加工圖附后。第三,活動支架的加工。由于球罐入孔凸緣的尺寸,設計的不盡相同,往往尺寸差異較大,而我們選擇的MZ--1000型焊機因是70年代的產品,其機身的縱向調節范圍非常小,因此我們在焊機支架上加裝了一個活動支架。這樣,當球罐凸緣直徑超出焊機調節范圍時,裝上活動支架即可進行小直徑凸緣與極板的焊接。第四,加裝夾片式導電嘴。由于老式焊機規格不能適應曲線運動府焊接,我們加裝了夾片式導電嘴,夾片式導電嘴由兩個帶槽的銅夾片組成,能保證夾片與焊絲之間有很好的接觸。這種結構的 導電嘴可有效地引導焊絲的方向,并也許有較大的磨損,比較耐用 。第五,焊劑斗的改裝。由于焊劑斗在焊接凸緣時與入孔法蘭面接觸,造成焊接短路,因此把原端部焊劑斗改裝至側面,防止短路。第六,焊接工藝的選擇。由于埋弧焊與手工焊不同,因此焊接工藝要求也不一樣,特被是坡口型式。因埋弧焊熔深較大,則要求純邊厚度比手工焊大,一般保持在 S-10mm左右,并且為單面坡口。
四、質量檢驗
經過多次實驗,焊接效果良好,焊縫外觀成型美觀,打磨工作大幅度降低,把整理焊道的整體性。經探傷PT檢查,合格率達98%以上:特別是埋弧自動焊產生的焊接變形經測試比手工焊要小得多,焊縫焊接質量較高且穩定,焊接工期較以前縮短。
五、結 論
此項技術已經在我廠球罐制造中進行了應用,改造了我廠以前球罐入孔凸緣與極板的焊接方法,工作效率、焊接質量等都得到較大提高,勞動強度減低,焊接時所用時間縮短,節約了資金和成本。實施效果良好,基本達到預期的目的。
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